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提高砂石生产线产能的方法有哪些?具体案例分析-k8凯发集团
时间: 2022-12-23 15:19:12 | 作者: 西芝文案
导读: 近期了解到某水电站砂石加工系统出现了中石产能不足的问题,通过采取一定的改造措施,提高了物料的利用率,解决了中碎料仓补料的问题,满足了混凝土浇筑施工的需求。改造方案简单
近期了解到某水电站砂石加工系统出现了中石产能不足的问题,通过采取一定的改造措施,提高了物料的利用率,解决了中碎料仓补料的问题,满足了混凝土浇筑施工的需求。改造方案简单有效,具有一定的推广借鉴意义,故分享给有需要的朋友。
砂石加工系统背景
该砂石加工系统主要承担着水电站大坝浇筑所需混凝土粗、细骨料的生产及供料工作,骨料生产总量共计约1280万t。砂石加工系统设计规模较大,毛料处理能力为2500t/h,成品骨料生产能力不低于2150t/h,其中粗骨料不小于1300t/h、人工砂不小于850t/h。系统采用两段式破碎生产工艺,骨料经过粗碎、中碎破碎过程,并进行一次筛分和二次筛分,最终进入成品料仓。
存在的问题
随着水电站陆续进入大坝主体的浇筑阶段,浇筑高峰期叠加,对混凝土的粗、细骨料的需求增加,原砂石加工系统的设计生产规模已无法满足实际工程的施工要求,拌和系统高强度生产过程中频繁出现了中石供应不足的现象,致使拌和系统中转料仓空仓,严重影响了拌和系统的生产强度。
原因分析
成品中石主要产自砂石加工系统中碎车间,中细碎料仓的料源主要来自一筛车间,补料方式为经一筛车间筛分后,将粒径为80-180mm的半成品料由胶带机输送至中碎源料仓。通过记录中碎车间每天连续开机满负荷工作17h的生产量,发现导致中石产量下降的原因是料仓的补料量不足。
1、反击破转速过高
目前中碎车间所采用的破碎设备是np1520反击式破碎机,单台设备铭牌产能为500t/h,配备设备数量为4台。破碎机运行转速为540r/min,实测中细碎车间成品中石逊径含量偏高了3%,中径含量偏低了8%,小石及粗砂产量偏高了4%。由于料场的毛料属于灰岩,硬度偏软,过高的转速会导致毛料被过度破碎成小粒径石料,造成中石的产量下降。
2、大石产量过剩未得到合理利用
浇筑高峰期成品大石月平均需求量为16万t,日平均需求量为5500t。实际生产中,一筛车间月平均大石生产量达到了20万t,日平均生产为6681t,需求量超额21.4%。过量的石料被筛分至成品大石料仓,造成大石生产过剩,而筛分进入中碎车间的石料不足,中石产能下降。
3、二筛中石过度分配至超细碎车间
经过一筛车间筛分出的中石、小石,再经过二筛车间的筛分,进入到超细碎车间用于生产成品砂。实际调查中发现,成品砂料仓顶仓现象频繁,这说明超细碎车间料源处于过剩状态,而生产中石的料源不足,导致中石产能下降。
改造方案
1、降低反击破设备转速
np1520反击破设备的理想出众转速为370-450r/min,通过进行不同转速下中石产量的试验研究,发现转速在410r/min时,中石产量理想。通过改变驱动轮尺寸,将现有的400mm的反击破驱动皮带更换为300mm的皮带轮,成功的将转速从540r/min降低至410r/min。
2、重新分配成品大石筛分比例
针对大石产量过剩的因素,在一筛车间的下料口安装分流限量挡板,限制进入成品大石料仓的流量,增加中碎料仓的料源量,从而提高中石的产能。
3、调整中碎车间中石利用比例
实际生产中,在二筛车间皮带驱动机头端增加反向皮带,并改变皮带驱动方向使其反转,将二筛车间>40mm以上的超径物料全部调节至中碎料仓,重新利用。
改造效果分析
通过实施上述设备改造方案,中碎料仓的补料能力增强,4台反击破在全部投运的工况下连续生产至第14天时设备运行正常,产能稳定。
可以看出,小石产量减少0.7%,成品砂产量减少6.42%,中石产量增加4.3%。改造后的中石产量达到642.1t/h,满足水电站混凝土浇筑高峰期中石产能需求。
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